中國報告大廳網(wǎng)訊,城市水廠排泥水固含量普遍低于5%,高壓機型雖然能把泥餅干度再做低2%,卻伴隨濾布壽命縮短30%、能耗飆升40%的尷尬。把壓力降到1.5 MPa、把時間卡到35 min,用隔膜擠壓完成“最后一公里”脫水,成為2025年水廠提標改造最急迫的降本突破口。
《2025-2030年中國板框壓濾機行業(yè)市場調(diào)查研究及投資前景分析報告》指出,傳統(tǒng)高壓機型普遍把壓榨段升到3.0 MPa以上,電耗14 kWh·t?1;本方案把隔膜壓力鎖定1.5 MPa,循環(huán)電耗降至8.4 kWh·t?1,濾布破損率由2.7次/萬t降到1.1次/萬t,降水幅度依舊覆蓋4%~7%,單臺年節(jié)省電費約18萬元。
排泥水pH 7.5、CODMn 3.6 mg·L?1、硫酸鹽9.6 mg·L?1,經(jīng)PAC 10 mg·L?1與輔聚劑0.23 mg·L?1調(diào)質(zhì)后,設(shè)定進料壓力0.5 MPa、時間10 min,可快速形成骨架;隔膜段再補壓35 min,泥餅含水率即穩(wěn)定在20%,比傳統(tǒng)60 min+20 min模式節(jié)省15 min,日處理能力由560 t提升到672 t。
0–15 min內(nèi)水分質(zhì)量分數(shù)由80%降至51%,降幅58%;15–35 min由51%降至20%,降幅僅38%。原因系調(diào)質(zhì)污泥在低壓段迅速形成微孔通道,游離水沿通氣孔排出;后期孔隙閉合,需靠隔膜彈性二次擠壓,驗證了“低壓骨架+中壓脫水”階梯思路的合理性。
板框壓濾機行業(yè)發(fā)展趨勢分析指出,潮汕高壓3.2 MPa方案泥餅含水率18.7%,但濾板年更換率提高2.3倍;鎮(zhèn)南超高壓7.2 MPa方案含水率14%,電耗22 kWh·t?1;本研究中壓1.5 MPa方案含水率20%,電耗8.4 kWh·t?1,單位運行成本0.42元·t?1,為三種工況最低,兼顧干度與經(jīng)濟性。
按6500萬噸市政污泥、50%采用隔膜擠壓中壓工藝測算,年節(jié)電4.3億度,折合標煤13.4萬噸,減碳34萬噸,相當于植樹1.9萬公頃;同時濾布消耗量下降1.2億元,成為水廠“雙碳”目標下最直接、可復(fù)制的減碳抓手。
當污泥含水率每降低1%,后續(xù)焚燒可節(jié)約1200 kcal·t?1熱量。把壓力從3.0 MPa降到1.5 MPa,用35 min隔膜擠壓換來20%含水率,板框壓濾機在干度、能耗、濾布壽命三角關(guān)系中找到最新平衡點:單臺年省18萬度電、干度依舊20%,為2025年水廠提標提供了一條“中壓足夠、時間換空間”的低成本脫水路徑。
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