在2025年,硫酸銅行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢,市場需求持續(xù)增長,預計全球硫酸銅市場規(guī)模將進一步擴大。隨著環(huán)保要求的日益嚴格以及對生產效率和成本控制的更高追求,先進技術在硫酸銅生產過程中的應用愈發(fā)關鍵。MVR 蒸發(fā)技術憑借其降低蒸汽使用、采用清潔能源電能、大幅削減生產運行成本、提升真空蒸發(fā)效率等優(yōu)勢,成為硫酸銅溶液濃縮領域的重要技術手段。但在實際應用中,該技術面臨諸多問題,需要深入分析并尋求優(yōu)化方案。
《2025-2030年全球及中國硫酸銅行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及發(fā)展前景分析報告》指出,在硫酸銅溶液濃縮過程中,釜體液位控制至關重要。液位原本依靠硫酸銅電解液液位壓力差,通過差壓變送器反饋到儀表操作頁面控制。由于釜體為鈦結構且封閉,內部上方安裝浦沫器導致雷達液位器無法安裝,差壓變送器探頭深入釜體,在蒸發(fā)濃縮硫酸銅溶液和雜質的過程中,雜質會附著在探頭上,致使差壓變送器失效,清理困難,進而造成生產過程中液位失真。液位過高,硫酸銅溶液會被抽入壓縮機,對其造成不可挽回的損害;液位過低,釜體內氣量變少引發(fā)喘振,強制循環(huán)泵抽不上液,管道震動大,甚至導致釜體內硫酸銅濃縮液跑出。為解決這一問題,將液位器選型改為側面測壓變送器,只需定期清理即可。此外,原有的進出液流量靠電控閥控制,閥門開度難以精準反饋設定值,調節(jié)耗時費力,液位不穩(wěn)定,勞動強度大。因此,改用氣動閥控制進出液流量,以實現(xiàn)更穩(wěn)定的液位控制。
壓縮機喘振是影響 MVR 系統(tǒng)運行穩(wěn)定性的關鍵問題,其產生原因涉及多個方面。
進液量與壓縮機處理量存在匹配關系,出液量需依據(jù)進液量調節(jié),以維持液位和熱量平衡,確保壓縮機正常運行。當進液處理量小時,硫酸銅溶液比重增高,蒸發(fā)產氣量少,壓縮機易喘振;通過預熱板片補氣若過多,會使蒸發(fā)釜體內氣量過足,主板片受阻,喘振加劇。所以在實際生產中,進液量不能過小。同時,定期清洗進出液管道、預熱板片和葉輪,有助于保證進出液流量,減少喘振發(fā)生。
真空泵:真空泵利用噴射器中文丘里原理產生負壓,但在運行過程中,水箱水溫升高,冷凝水氣熱交換不足,未被及時抽出,導致負壓差,壓縮機出口末端不通暢而喘振。此外,水箱材質若為聚丙烯,遇高溫水會變形、脫焊,塑料三通水箱也無法有效帶走冷凝水氣,還會被熱氣灼燒破損。為解決這些問題,將塑料三通和聚丙烯水箱更換為不銹鋼材質,并加強巡檢保證水箱水位。
強制循環(huán)泵:MVR 正常運行時,強制循環(huán)泵轉速需控制在合適范圍,轉速過慢,硫酸銅濃液易堵塞加熱器;轉速過快,溶液換熱不充分,均會引發(fā)喘振。清洗主板片時,強制循環(huán)泵停機操作不當會燒壞密封,因此需先將轉速調至 200r/min,穩(wěn)定后再停機;清洗完后,確認無誤再點啟動,逐步調至 500r/min - 700r/min,并穩(wěn)定運行頻率,加強操作人員技能培訓。
冷凝水泵:清洗預熱板片時,若釜體內溶液未排凈,硫酸銅濃縮液可能漏至冷凝水罐,結晶堵塞冷凝水泵進管道和泵體,導致主板片冷凝水無法排出,壓縮機出口蒸汽末端憋住氣而喘振。通過更改冷凝水泵出口管道,停機后切換管道排出硫酸銅液,結合儀表液位監(jiān)控及時排除冷凝水,可解決該問題。
出料泵:出料泵功率和出口管道大小需與實際產量匹配,處理量小會使比重過高、出口流量過小,釜體內熱量無法及時排出引發(fā)喘振。此外,電控閥法蘭處橡膠墊遇高溫硫酸銅濃縮液易爆裂,導致溶液濺出、現(xiàn)場臟亂且需停機更換。將出液管道各處法蘭更換為四氟墊,可穩(wěn)定出液,及時排出熱量。
主板片紋路淺,中后期易結垢,導致?lián)Q熱能力下降,需加大蒸汽用量,后期釜體溫度上升溫差變小,壓縮機抽氣量變小引發(fā)喘振,開主蒸汽升溫又會加速板片結垢堵塞,增加蒸汽耗能。同時,預熱板片使用一段時間后,三級預熱蒸汽板片易結垢,進液流量變小,走冷凝水熱氣的預熱板片也會結垢堵塞,導致壓縮機喘振。因此,主板片清洗周期設定為三個月,預熱板片每月清洗一次,以保證熱交換穩(wěn)定。
壓縮機葉輪在長期處理二次蒸汽過程中,會被高溫、高壓、酸性蒸汽灼傷腐蝕,導致壓縮機效率降低,硫酸銅蒸發(fā)濃縮效率下降,影響后續(xù)脫雜,系統(tǒng)體積膨脹。葉輪腐蝕不均勻還會破壞動平衡,使壓縮機震動大,引發(fā)儀表操作界面震動報警復位,甚至導致壓縮機跳機、電流波動過大燒壞變頻器。
壓縮機出口蒸汽溫度可達 150℃以上,霧化時產生的冷凝水返回葉輪會造成腐蝕。對壓縮機出口管道進行改造,采用內部圓錐形并側開小孔引流,可將產生的水引至外部,保護葉輪。
原浦沫器安裝在氣液分離器內,材質為鈦絲網,生產過程中易結垢,導致壓縮機抽氣量變小、喘振、跳機,且無法用水清洗,結垢還會損壞葉輪。將浦沫器安裝位置改至釜體正上方、氣液分離器之前,更換為更細致緊密的鈦絲浦沫器,可有效浦沫酸霧,保護葉輪。
壓縮機正常運行時喘振閥關閉,喘振時在電流允許范圍內開啟以降低震動值。但喘振閥會被高溫、高壓、酸性蒸汽腐蝕,內部破損時會導致二次蒸汽在進出口反復循環(huán),電流波動大,含酸冷凝水損傷葉輪。一旦發(fā)現(xiàn)喘振閥損壞或被腐蝕,應及時更換。
隨著硫酸銅溶液濃縮,雜質在釜體內部積累沉積,尤其在釜體底部喇叭口周邊,結垢會使出口流量變小,導致喘振,甚至堵塞釜體。因此,需及時觀察出口情況,清理管道及釜體喇叭口,并在釜體底部側開備用法蘭和管道。
配管時的管徑選擇、閥門形式和安裝位置選擇以及操作規(guī)范性等問題,都會對整套蒸發(fā)系統(tǒng)產生影響,在實際操作中需綜合考慮并規(guī)范操作。
綜上所述,MVR 蒸發(fā)技術在硫酸銅溶液濃縮中具有顯著優(yōu)勢,但在實際應用中面臨釜體液位控制、壓縮機喘振、葉輪損壞等諸多問題。通過對液位器選型和進出液流量控制的改進,對壓縮機喘振相關因素如進液量與出液量、各類泵、板片等的優(yōu)化,以及對壓縮機葉輪的維護和其他問題的處理,能夠有效解決 MVR 蒸發(fā)系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題。在2025年硫酸銅行業(yè)發(fā)展趨勢下,充分了解原料特性和生產工藝,綜合考慮各種因素,優(yōu)化 MVR 蒸發(fā)系統(tǒng)設計和操作,對于保證硫酸銅生產裝置正常、連續(xù)、高效運行,降低成本、提高生產效率和產品質量具有重要意義,有助于推動硫酸銅行業(yè)朝著更環(huán)保、高效的方向發(fā)展。
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